Evaluasi Sistem Produksi Dengan Pendekatan Konsep Lean Manufacturing pada Produksi Air Minum 3V = **Evaluation of the Production System Using the Lean Manufacturing Concept Approach in 3V Drinking Water Production**


KHOFIFA, ZULAIKA NURUL (2025) Evaluasi Sistem Produksi Dengan Pendekatan Konsep Lean Manufacturing pada Produksi Air Minum 3V = **Evaluation of the Production System Using the Lean Manufacturing Concept Approach in 3V Drinking Water Production**. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
D071201071-SKRIPSI-COVER.jpg

Download (287kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
D071201071-SKRIPSI-BAB 1-2.pdf

Download (629kB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
D071201071-SKRIPSI-DAPUS.pdf

Download (47kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
D071201071-SKRIPSI-FULL TEXT.pdf
Restricted to Repository staff only until 15 January 2028.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

ZULAIKA NURUL KHOFIFA. Evaluasi Sistem Produksi dengan Pendekatan Konsep Lean manufacturing pada Produksi Air Minum 3V (dibimbing oleh Ir.A. Besse Riyani Indah, ST.,MT.,IPM) Latar Belakang. Permintaan air minum kemasan air cup 240 ml dari Pabrik Air Minum 3V mencapai 12.000–13.000 dos per bulan. Namun, kapasitas produksi sering tidak terpenuhi akibat jeda produksi yang signifikan, seperti pada Juni 2024 dengan produksi hanya 10.442 dos karena penghentian selama satu minggu, dan Agustus 2024 dengan 10.806 dos akibat jeda hampir dua minggu. Kondisi ini menunjukkan adanya pemborosan (waste) dalam proses produksi yang mempengaruhi efisiensi. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem produksi menggunakan konsep Lean manufacturingdengan pendekatan DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control). Metode. Metode penelitian meliputi pemetaan aliran produksi menggunakan Material Information Flow Chart (MIFC) untuk mengidentifikasi pemborosan, pengukuran waste dengan metode Borda, dan analisis akar masalah menggunakan 5 Whys. Hasil. Hasil menunjukkan bahwa waste yang dominan adalah waiting dan inventory sebesar 23,5%. Berdasarkan Process Activity Mapping (PAM), aktivitas Non-Value Added (NVA) mendominasi sebesar 72,67%, sedangkan aktivitas Value-Added (VA) hanya 0,28%. Solusi perbaikan dilakukan melalui forecasting dengan metode Exponential Tripple Smoothing (ETS) dan penerapan Material Requirements Planning (MRP) untuk mengoptimalkan persediaan. Kesimpulan. Kesimpulannya, pendekatan Lean manufacturingdengan DMAIC terbukti efektif untuk mengidentifikasi masalah, memberikan rekomendasi perbaikan, dan meningkatkan efisiensi sistem produksi Pabrik Air Minum 3V.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Lean Manufacturing, Waste, Material Information Flow Chart, Borda, DMAIC.
Subjects: T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Teknik > Teknik Industri
Depositing User: Unnamed user with username pkl2
Date Deposited: 28 Oct 2025 06:10
Last Modified: 28 Oct 2025 06:10
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/50207

Actions (login required)

View Item
View Item